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節(jié)能降耗!棕剛玉脫殼爐冶煉工藝再升級試驗取得圓滿成功
發(fā)布日期:2018-11-21 瀏覽次數(shù): 文章來源:銳石公司
導讀:今年以來,國家對環(huán)保的整治力度持續(xù)加大,棕剛玉原材電極市場受到強烈沖擊,電極價格暴漲,品質(zhì)逐漸下降,造成電極消耗熱損過大,成為公司
今年以來,國家對環(huán)保的整治力度持續(xù)加大,棕剛玉原材電極市場受到強烈沖擊,電極價格暴漲,品質(zhì)逐漸下降,造成電極消耗熱損過大,成為公司將成本的一大難題。
企業(yè)提倡“節(jié)能降耗”,最為關鍵的一點就是將“節(jié)能降耗”工作落到實處。一分廠脫殼爐僅僅圍繞這一主題在生產(chǎn)過程中進行技術革新和技術創(chuàng)造,決定:一是采用增加埋弧冶煉時間,減少因弧光長時間外漏造成熱損對電極的消耗;二是及時清理電極上的粘合料,避免電極從粘合料以上部分,開始氧化變細造成掉頭現(xiàn)象;三是改變以往因出現(xiàn)電極熱損過大、電極過細,需要從接頭處全部卸掉的方法,改為技術人員人工用自制工具對局部卸掉的方法處理,從而減少了不必要的電極消耗,省下來一個電極接頭50Kg就可以冶煉三爐棕剛玉。
通過以上三種措施的實施,全年分廠的電極消耗一般都在10Kg以下,今年最好時期達到每噸剛玉消耗在7Kg,經(jīng)過試驗,最終達到預期的效果,取得了明顯成績,在實際冶煉中減少了人員更換電極的次數(shù),降低了電極的消耗。
此次試驗的成功,標志著棕剛玉冶煉實現(xiàn)原材使用方式多樣化,從而達到降低生產(chǎn)成本,進一步構建低消耗的節(jié)能型冶煉模式。期間所有的數(shù)據(jù)參數(shù)進行詳細記錄,形成一套具有可操作性的操作規(guī)程,為今后冶煉生產(chǎn)提供可靠依據(jù)。